时间总是在检验着一切。
春夏秋冬,花开花落。从一个学生成长为一名青烟工人,又从一个普普通通的技术骨干成为全国“五一劳动奖章”获得者,杨冬云在青州卷烟厂整整干了30个年头。有人说,30年,就是一块钢板也会走样。但30年来,杨冬云对烟草工作的痴情愈演愈烈,对青州卷烟厂的深情一如既往,对工作的那份儿执着也丝毫没有走样。
他的个人档案中还有这样一组耐人寻味的数字:97年以来,他连续5年被评为厂级劳模,荣获99年青州市劳模,2000年被中国烟草总公司评为全国劳模,2006年全国“五一劳动奖章”获得者。他先后攻关了18个科研项目,为企业创造经济效益1000万余元。
面对鲜花和荣誉,杨冬云说,他仍然清楚地记得自己第一次进厂的情景。一台台卷烟机整齐地排列着,工人师傅们忙碌而熟练地操作着,烟支就不可思议地从烟枪里源源输出……杨冬云一下子就被深深吸引了。年轻的心暗自笃定,一定要像师傅们一样,能够熟练地操作卷烟机。可决心好下,操作起来才知道很难。在师傅手里驯服得像猫一样的卷烟机到了他手里,一下子就变成了难以驯服的野马。师傅们看着窘迫的杨冬云,善意地拍拍他的肩膀,“留心处处是学问。别着急,多学一点,自然就会了。”师傅一番话,点醒梦中人。此时的杨冬云深刻地意识到,自己在学校里学的那点知识,在这里是远远不够的,要成为一名熟练的工人,唯有多学习。
从此,学习成了他业余时间最大的爱好。杨冬云的家离单位不远,可家里人多,环境嘈杂,为了更好地学习,杨冬云就住进了厂单身职工宿舍里。为了弥补自身知识结构的不足,杨冬云参加了自学考试,专攻机械专业。炎炎烈日下,同事们在外面乘凉,他坐在蚊帐里看书;寒冬腊月里,同事们早早钻进温暖的被窝,他披着被子在宿舍里画着图纸……天道酬勤,不断地学习,让杨冬云一次又一次感受到了成功的喜悦:1982年考取了技术员,1987年被聘为助理工程师,1991年被聘为工程师。
很多人都奇怪杨冬云为什么总会想出那么多好点子,有的看起来非常地简单,为什么偏偏他能想出来而别人就不能呢?他总是这样回答:“学习!多学习,思路自然就会宽一些。”是啊,“问渠哪得清如许,为有源头活水来。”杨冬云就是尝到了“源头活水”的甜头。在四十岁的时候,迈入不惑之年的杨冬云又学习了电脑机械制图,学习的过程很艰难,可一旦学会,工作起来就得心应手,原先要几天完成的制图,现在几个小时就能完成了,学会电脑制图让杨冬云觉得很有成就感。
烟草企业是国有企业,维护企业的利益就是维护国家的利益。竭尽全力壮大做强企业,就是因为国家的利益至高无上。杨冬云在卷烟机上做掐烟工时,发现卷烟机经常出现跑条现象,特别是夜班生产时,跑条现象尤为严重,造成了大量的盘纸浪费和烟丝造碎,影响了有效作业率和单箱损耗。如果有一种装置能自动处理跑条该有多好?设计这种装置的念头在杨冬云的脑海里越来越强烈,他苦苦构思着模仿人工处理烟条的三个关键动作:发现烟条、将插入刀头的废烟条抽出、将跑条打断使其重新进入刀头分切。这三个动作,人为处理很简单,但用机械去完成却相当复杂。当时,杨冬云在学校里也只学过简单的三视图和电工原理,即便是构思出一些机械传动和电气控制,也难以用图纸表达出来。面对困难,杨冬云学习了《机械原理》等相关理论知识,他的初步设计方案得到厂领导的全力支持,第一台样机试验成功后,很快推广应用到全厂的卷烟机上。经测试表明,自动打跑条器的处理速度为0.3秒,废烟长度为0.7米。该项目顺利通过了青州市科委鉴定,并荣获了轻工业部重大科技成果四等奖。
后来,杨冬云又独立设计制造了制丝工序自动解把机、主持改造了原制丝车间真空回潮机、污水处理系统,主持设计了烟梗自动加料机等十余个科研项目。1997年至今,由他主持设计的技改项目连续获得厂QC成果一等奖,另外还获得特等奖一次,潍坊市QC成果一等奖一次,全国烟草行业QC成果二等奖、三等奖各一次。
烟草工业与商业不同,生产好产品就是为维护消费者利益做出的最大贡献。这一点,杨冬云铭记在心。在厂制丝车间争创“省级管理样板车间”时,杨冬云担起了改造车间环境的重大课题,“跑冒滴漏”是首先要解决的问题。当时正是销售旺季,车间生产任务紧,为了不影响生产,杨冬云和同事们就利用下半夜不生产的时间进行改造。为保证改造工作万无一失,他们白天还得继续测量、设计、论证。终于,因为长时间的加班加点,导致过度劳累,杨冬云晕倒在设备旁,一只胳膊摔伤骨折……领导嘱咐他在家好好休息几天,但杨冬云硬是吊着绷带坚守在现场。有付出就有收获,他们最终获得了全省卷烟工业中制丝车间唯一的“省级管理样板车间”荣誉称号。
杨冬云常常告诫自己:当你站在台上时,你的知识和优点就被放大了50倍,同时你的缺点和不足也被放大了50倍。想到这一点,他就会不断发现自己的不足,用身边的榜样为自己不断重建一个又一个向前的目标系。