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2007年,行业的“创新年”。大力倡导和开展的群众性创新活动是行业“创新年”活动的一项重点工作,也是行业今后一个时期的一项长期任务。 提出一条合理化建议,学习一门新技术,开发一项新成果,改革一项新工艺,刷新一项新纪录,转化一项新成果……随着行业各单位群众性创新活动的开展,行业中学技术、练本领已蔚然成风。本期刊载的几篇文章是行业职工的一些创新小故事,我们把它们编汇在一起,希望能给大家带来一些启发和借鉴。
  创新,我参与,我快乐
    来源:《中国烟草》2007年第22期   2008-01-15
 

敢破敢立 敢争第一

李红娜/文

2006年5月,郑州卷烟厂燃煤锅炉改为燃气锅炉后,大大减少了对空气的污染,但是,锅炉鼓风电机噪音大、电耗高,噪音污染和浪费问题一直困扰着动力能源车间的每位员工。如何进行节能降噪成为车间的一大难题。

经多方探究,他们了解到,锅炉厂家曾专门就此问题进行过技术攻关,但大多以失败告终;信誉较高的德国厂家,虽有这方面的改造技术,但改造需要上百万元费用,并且改造方案与卷烟生产不相匹配。

“设备生产厂家解决不了这个问题,能否靠我们自己的力量来解决呢?”车间电修组组长王建忠经过对设备认真细致的考究,熟悉锅炉性能后,决定自己进行攻关。

想法一经提出,全车间都震惊了。因为他们知道,这一难题之所以到现在没能得以解决,是因为试验过程中牵涉到“调整天然气配比问题”,而一旦配比出错,很有可能引发剧烈爆炸,其后果不堪设想。

“建忠呀,锅炉厂家高手如云,连他们都解决不了的问题,咱普通电工能行吗?”

“你不想自己,也得想想家人吧!”

…………

大伙善意地劝告王建忠放弃试验。

然而,大伙儿善意的劝阻并没有挡住王建忠进行技术攻关的决心,他固执地找到车间主任马少军,请求支持。权衡利弊后,马少军果敢地说:“无论出什么事情,全由我一人承担!”正是这句话,坚定了王建忠技术攻关的决心,也给大家吃了一颗定心丸。

研发开始了。王建忠一面坚持完成本职工作,一面日夜加班进行技术攻关。经过查阅大量设备资料,在无数次假设验证后,他终于找到了问题的症结,并理出了通过添加变频器来改变电流大小以解决问题的思路。

有思路就有出路。按照这一思路,王建忠带领电修组的同志们全身心投入到技术改造中。他们反复进行数据采集、自行研制变频装置、模拟风比调节实验、安装角度传感器……那段日子,车间成了他们的家,没有了节假日,不分黑夜白天,就连2007年的春节,王建忠也是在车间度过的。

不知经历了多少次失败,多少次面对随时可能发生的危险,王建忠只有一个信念:只要做了,就会离成功越来越近。

当第一缕曙光出现的时候,是2007年3月的一天。那天早上,车间书记王红涛巡视车间,走到王建忠负责的锅炉机台时,没听到喧闹的机器运行声。王红涛很纳闷,因为平日里王建忠都是最早来到机台,最早开动机器。于是,便奇怪地问王建忠:“怎么不开机器?”

就是这句问话,让王建忠和电修组的同志们格外激动。因为他们不但已经开动了机器,而且启用了研发的“变频技术”,王书记没有听到机器运转的噪音,是不是说明他们已经成功了?

很快,这一疑问在现场几组数据对比中得到了验证。“变频技术”的应用不但降低了设备运行时产生的噪音,而且达到了节能降耗的目的。然而,通过进一步分析,他们又发现锅炉烟气一氧化碳指标超标,这说明天然气燃烧不够充分,风比调节还有问题。

王建忠又一头扎进了锅炉烟气的分析、寻找最佳配比点的试验中。

王建中(右一)带领电修组对锅炉变频装置进行安装调试。(李宗亚 摄)

2007年4月2日,王建忠再次决定在锅炉上试点火,大家手心都捏着一把汗:因为只要出一点问题,他们都会有生命危险。点还是不点?当时,大家你看看我,我看看你,都犹豫不决。最后,马少军果断地一声令下:“点!”

伴随着风机发出轻微的响声,锅炉正常运行起来,测试显示一氧化碳比例正常!“我们成功了!”在场的人顿时欢呼起来。

改造后的锅炉和改造前相比,单台锅炉每年节约用电49.6万千瓦时,折合人民币近30万元,噪声也由原来的104分贝降低到81分贝,而且,锅炉运行各项参数均在安全标准内……王建忠攻克了困扰锅炉生产界的难题。

8月,郑州卷烟厂将这项发明成果申请国家专利,专利局专家看到他们的发明时赞不绝口,当即询问:“你们车间到底有多少位工程师参与完成了这个项目?”马少军微笑着回答:“我们没有一个工程师,这是普通技工师傅完成的!”

如今,郑州卷烟厂动力能源车间锅炉已全部应用了“变频技术”,节能降噪问题得以彻底解决。为此,企业向王建忠颁发了特殊贡献证书和奖金。当王建忠把证书交给一直默默支持他的妻子时,妻子只是深情地对他说:“快去好好睡上一觉吧!” (作者单位:河南中烟工业公司)


  咖啡与创新

黄阳广/文

品咖啡,苦中带有幽香。择一佳处,细细品味,不加糖是种选择,加糖是种时尚。就像在当今烟草企业中,技术创新,就能对设备和技术进行系统科学的改良,从而推动企业发展,不创新,就只能在消耗别人成果的基础上慢慢被人遗忘。

没接触QC小组之前,单单听到那个很炫的名字便能着迷,那是技术人员的核心,是车间“心脏”血液的重要供给地,是工厂创新力量的“硅谷”。但没有想到的是,接触QC小组之后才知道QC的工作犹如在技术的荒滩上耕耘,其中充满艰辛,又像给咖啡里恰到好处地加一点点糖,让其浓香宜人。

选择好的课题,犹如选择好的咖啡原料。车间的QC小组发现在整个制丝车间香料输送过程中,存在着一些不被人注意的浪费现象——输送的香料和实际统计用到的香料重量上有一定的差距。他们注意到,每次料液吹扫之后的排污部分颜色较重,这说明管道中有部分料液残存,有一定的浪费。如果能减少在生产中每次输送香料的损失,不但能提高香料的使用率,更能减少水污染的排放。这样,在经济效益和社会效益上都有不可忽视的效果。于是,降低输送香料过程中的损耗便成了QC小组攻克的目标。

如果说对咖啡豆的烘焙、研磨、冲泡是在咖啡制作过程中重要的环节,一旦咖啡豆焙烤程度、研磨、水的温度、水注入的方式、闷制的时间及味道释放的时间等步骤出现不同的状况,制作出来的咖啡就会有截然不同的味道。那么,对于QC小组来说,研究方法是否得当、研究目标是否合适、改进有关参数是否正确、实验数据是否合理科学以及准确程度高低等因素无疑决定着整个QC活动的成败。

经过可行性分析研究,QC小组发现能够影响和改变输送香料的条件是香料输送后的吹扫程序。那么,能不能通过改变输送香料后的吹扫时间来提高吹扫效果?香料液体的物理性质比较黏稠,是不是原来的吹扫程序没有考虑到液体的表面张力和毛细现象?如果各个因素影响都有,怎么才能分段解决?如果单独增加吹扫压缩空气时间,到了一定的程度,效果便不会很明显,因此在这个基础上确定增加停吹有没有必要?增加第二次的压缩空气的必要性和吹扫时间、清洗水排污的时间长短该怎么确定?在充分分析了实验严格的逻辑性和前后衔接性之后,QC小组决定采用“控制变量法”来逐步逐层验证各个参数的可变情况。

方案确定之后,是紧张有序的反复实验。确定几个条件不变,只改变一个变量,是控制变量法的准则,这让实验变得繁琐而单调——不但要逐个论证,以数据为依据,还要考虑各个阶段的综合因素。针对这一情况,QC小组分工合作,不同的人负责不同实验阶段,各自在重点监管自己阶段实验数据的同时,又在此基础上顾及前后实验的衔接性。实验过程中,返工、加班等成了家常便饭,为了尽快出成果,QC小组成员常常加班加点,任劳任怨。

实验结果证明了QC小组实验决策的正确性,香料的损耗数据从单次损耗17kg逐步减少到单次损耗10kg、单次损耗8kg、单次损耗5kg、单次损耗3kg,设定的目标值逐步实现。

在单纯的实验结果达到理想效果之后,QC小组对成果进行进一步消化,综合考虑实验当中的环境、资源等各方面因素,最后确定改进方案,以点带面,全面推进车间内部管道输送香料方面的技术革新,从总体上提高车间内部香料输送的利用率。

咖啡最大的特征就是苦。要能够去感受苦的味道,加一点点糖,也许能体会咖啡的美味与醇香。正如QC小组成员所说:创新在车间最大的挑战就是时间紧、任务重、需要不断地和困难做斗争、和创新成败的威胁相抗争。只有不断感受和挑战在创新当中每次所面临的孤独和痛苦,才能体会到成功后的香甜和快乐!只有在不断创新中挑战自我,才能品尝到企业成功的芬芳! (作者单位:广东中烟工业公司韶关卷烟厂)


      许师傅的“脑筋急转弯”

万铁军/文

几年前企业改革重组,我们一帮人离家来到60公里外的三峡工作。上班进车间,下班回宿舍,从前的早出门晚归家,变成了现在单调的集体生活,只有到月底倒班放假两天,平时满当当的职工宿舍,才会呼呼啦啦一阵人去楼空。

许师傅今年40岁,在包装机挡车岗位干了近20年,和我同住一个寝室。不过,我们工种不同,上班、下班时常常不同步。有时许师傅上夜班,半夜三更下班时,尽管开门回屋轻手轻脚,但那窸窸窣窣的声音总会让我在床上迷迷糊糊地翻个身。不过,每月至少还有一半时间我们作息同步。下班后没啥事,我俩就窝在宿舍里看电视、说说话。别看老许平时话不多,却特爱琢磨事,是包装工段公认的挡车好手,一台车被他调理得顺顺当当,厂里组织劳动竞赛,总是一不留神就被他夺得第一。一到这个时候,一向老成持重的许师傅说话声音就比往常洪亮许多,说不定还乘兴给家里拨个电话,问问女儿这个月的考试成绩。看得出来,虽然工作又忙又累,有时候他心情还是蛮不错的。

这几天,老许下班回宿舍,又没什么话说了,我打趣地问:“老许,又在想什么心事?”

老许没理我,半晌冒出一句:“唉!今天白班又换品种,生产‘大丰收’真麻烦,机组又停了半个多小时,这真不是个事儿。”

老许就是这样一股子闷劲儿,看着他倒头躺下,我的心却静不下来了。“大丰收”从去年9月落户我厂以来,老许他们和几台GD包装机组就主动挑起了生产“大丰收”的担子。但由于该品牌烟包铝纸防伪标识位置有别于其他品牌,旋转输送偏心轴的角度根本满足不了工艺质量要求,就只有卸掉机体罩壳,再调节和对位传动齿轮,也就是多了一道调整压花辊的复杂程序,既费力又费时,而且一个月少则要换三五次,多的一天就得换两回,这样一算细账,难怪老许会埋怨耽搁生产了。

老许的话我明白,他是说给我听的,看我这个设备专业的室友能不能想个法子。现在生产任务压头,又要按进度、按计划作业,分分秒秒都抠得紧。我想了想,这也不是一件很难的技术问题。只须移动偏心轴固定位置,把原有的微调幅度之差补上去,问题不就迎刃而解了?明天就上机实测,只要移动空间足够,就可以设计图纸进行改造了,说不定还能为车间申报一项“创新年”成果呢。

上班有点忙,我这“金点子”只能等到老许下班后再亮出来。晚上他一进门,我兴奋不已地把想法讲给他听。想不到老许一听就直摇头:“你这法子不调内部的传动齿轮,相比是方便一些,但遇到品牌更换,还要一拆一装,还得反复调整对位,还是费力费时。”

我觉得老许有点得寸进尺了,想反驳可又说不上什么理由,话也就这么堵着。看得出我有点儿扫兴,老许从枕头下摸出手机:“我们先不说这事。我女儿有条短信,是个脑筋急转弯题,你帮我猜猜看:玻璃瓶用软木塞住,不能敲碎瓶子,不能拔木塞,不能钻孔,怎样才能喝到瓶子里的水?”

“小儿科,把塞子推进去。”我脑瓜子机灵得很,一扭头直盯着他,没好气地说。

“真难不倒你,那你觉得铝纸压花辊改进需不需要换一种思维方式呢?”

别看老许(左一)平时话不多,却特爱琢磨事,是包装工段公认的挡车好手。(杨艳 摄)

我满脸的狐疑,老许直起身来,凑到我面前,故作神秘地说:“车间‘创新年’宣传栏上说什么加一加、减一减、改一改……我想,难道这个偏心轴就只能装一个?”

这种提示已经够明白了,我又不是个榆木脑袋,我一拍脑门兴奋地直叫:“嗨,明白了,明白了,再装一个!”

老许满意地笑着说:“下午几个维修工到我车上,调整皮带时,猛然间就想到这个法子,这不正准备回来和你说一说呢。你成天和设备打交道,文化程度又比我高,我只能提出想法,到底该怎么做,就只有看你这个机械高材生的戏了。”

我算是服了:“老许,你真行!这就是培训老师说的创新逆向思维、横向思维啊!”

两天之后,我就把“铝纸压花辊防伪标识免调装置”图纸交到车间领导手中。其原理是在原偏心轴旁再附加一个偏心轴,铝纸穿纸时选择进入不同固定点的输送偏心轴,通过改变铝纸输送长度,不用调整压花辊照样能调节铝纸防伪标识位置。两个相同规格、不同固定点的偏心轴,能同时满足不同品牌的生产和工艺质量要求,彻底免除繁琐的拆卸调试压花辊过程,一次性准确对位,备件加工成本低廉。

“铝纸压花辊防伪标识免调装置”改进项目,于今年5月被选送参加湖北中烟QC成果发布会,专家组的评价是:“简便实用,对‘大丰收’这一全国性品牌均质化生产有很强的推广价值”。我也和省内先进厂家的代表一起站在领奖台前列。

如今,“铝纸压花辊防伪标识免调装置”已经在车间几台同机型中安装使用了。记得那天在老许车上加装偏心轴装置时,领导和同事们围在机台旁,一个劲地直夸我,我回头看看老许,老许也看看我,我俩会心一笑。此时,一种无言的钦佩在我内心一阵阵荡漾开来。不仅是因为这位老大哥对工作的细致、专注和执著,也不仅是因为那晚他讲的那个“脑筋急转弯”…… (作者单位:湖北中烟工业公司三峡卷烟厂)

  (编辑:夏子)
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